控制原理:
POF热缩膜在生产过程中,经过烘箱的受热情况直接影响膜泡稳定性。受热后变硬,则在经过四辊轴时造成的负载会变化。然而热缩膜的生产环境都不是恒温环境,会随着昼夜温差,下雨,刮风等情况产生室内温度变化,进而影响膜泡的稳定性,此时若无人工干预温度,膜泡会因为室温改变越来越不稳定,最后破泡,而人工升高或降低温度则容易造成误调且需要经验丰富的操作工,人工成本较高。此处通过采集四辊在相同运行频率下的电流变化,可以预见室温的变化,进而达到自动控温的目的。
采样程序实现
50ms采样一个电流相对应变频器485通讯设置了50ms读取一个周期,若太快则会出现数据窜动。 如读取实际频率跑到给定频率上,输出电压跑到输出电流的数据上,造成错位。50ms采样一个电流数据,采样50个,存到一个组里面做滤波平均值,一共20组。最后通过判断电流变化趋势来给温控表温度加1℃,或者减1℃。直到四辊电流恢复到设定的范围。设定电流增加一个盲区设定。在盲区内则不调整温度。
如当前温度调整盲区为0.03A 设定电流为4.93A
则温控电流调整在大于4.96 小于4.90的情况下,才判断需要温升或者温降。
客户在开机之前首先将整个温控改成手动,采样数量改到200甚至更高,在常温下通过采样平均值算出一个较稳定的电流数,将其输入到设定电流里,盲区目前0.03A比较可靠。再增加一次温度后,即时判断需要再加温也得等一个周期(温控设定温度改变到实际温度改变需要一个时间目前设定为50秒)。
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